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【事故案例】某化工廠(chǎng)氮氫氣壓縮機放空管雷擊著(zhù)火事故

作者: 博萊特空壓機 時(shí)間:2023.06.05 瀏覽量:774

一、事故經(jīng)過(guò)

2004年8月26日,濟南市某化工廠(chǎng)一臺4M20-75/320型壓縮機放空管因遭雷擊發(fā)生著(zhù)火事故。

2004年8月26日9時(shí),正值雷雨天氣,廠(chǎng)內設備運行正常。忽然一聲雷鳴過(guò)后,廠(chǎng)內巡視檢查工人發(fā)現廠(chǎng)區內8號氮氫氣壓縮機放空管著(zhù)火。在通知廠(chǎng)領(lǐng)導的同時(shí),立即向廠(chǎng)消防救援隊報警。廠(chǎng)消防救援隊在最短的時(shí)間內趕到著(zhù)火現場(chǎng),在消防救援隊和聞?dòng)嵹s來(lái)的廠(chǎng)干部及職工的共同努力下,撲滅了著(zhù)火,沒(méi)有釀成重大火災,避免了更大的損失。

二、事故原因

1、氮氫氣壓縮機各級放空用截止閥,在長(cháng)期的使用過(guò)程中磨損嚴重,沒(méi)能及時(shí)發(fā)現進(jìn)行維修和更換,造成個(gè)別放空截止閥內漏嚴重,使氮氫氣通過(guò)放空管進(jìn)入大氣遭遇雷擊而發(fā)生著(zhù)火事故。

2、氮氫氣壓縮機各級油水分離器在排放油水時(shí),所排出的油水都進(jìn)入到集油器內,而集油器放空管連接到放空總管上。操作工人在進(jìn)行排放油水的過(guò)程中,沒(méi)能按照操作規程進(jìn)行操作,使氮氫氣進(jìn)入集油器后隨放空管進(jìn)入大氣。在排放過(guò)程中遭遇雷擊而發(fā)生著(zhù)火事故。

3、由于放空管沒(méi)有單獨的避雷設施而遭受雷擊也是此次著(zhù)火事故的重要原因。由于該廠(chǎng)采取的避雷措施是在壓縮機廠(chǎng)房上安裝避雷帶,而放空管的高度超過(guò)了避雷帶,其它的避雷針又不能覆蓋放空管,因此引發(fā)此次著(zhù)火事故。

三、防范措施

上述分析肯定了這次事故的主要原因是大量的可燃氣體——氮氫氣進(jìn)入大氣,以及防雷措施不合理造成的,因此針對這次著(zhù)火事故提出了如下具體的防治措施:

1、對氮氫氣壓縮機各級放空用截止閥進(jìn)行定期檢驗,磨損嚴重的應及時(shí)進(jìn)行維修或者更換新的截止閥。從而避免因閥門(mén)內漏使氮氫氣進(jìn)入大氣造成事故。

2、加強巡回檢查,確保油水分離器的排放操作按規定進(jìn)行,嚴格規定其排放操作時(shí)間。

3、按標準正確設置避雷裝置。這次事故發(fā)生后,廠(chǎng)內技術(shù)人員按防雷的基本措施對全廠(chǎng)內的避雷裝置進(jìn)行了全面細致的檢查。對防雷的薄弱環(huán)節進(jìn)行了改造,增設了高性能的避雷器,并進(jìn)行了合理布置,確保同類(lèi)事故不再發(fā)生。

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